淺談生豬養(yǎng)殖場糞便治理方式
時間:2022-12-18 08:02:12
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一、豬場污水全過程綜合治理工藝設(shè)計和技術(shù)措施
1.設(shè)計原則采取全過程綜合治理的技術(shù)路線,重視前中后各個處理環(huán)節(jié);項目建設(shè)以滿足近期生產(chǎn)規(guī)模需要和使用為主,兼顧遠(yuǎn)期規(guī)劃,并為今后擴(kuò)建預(yù)留余地;選擇投資省、占地少、工期短、運行穩(wěn)定、操作簡便的工藝路線,做到技術(shù)先進(jìn),經(jīng)濟(jì)合理,安全適用;充分利用資源,利用現(xiàn)有排污基礎(chǔ)設(shè)施,最大限度地利用糞便生產(chǎn)有機肥料,沼液優(yōu)先用于農(nóng)作物生產(chǎn)、過剩部分實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
2.工藝流程綜合治理工藝流程。
3.工程建設(shè)主要內(nèi)容與技術(shù)措施
1前處理
1.1前處理工程建設(shè)內(nèi)容在干清糞、雨污分離的基礎(chǔ)上,建設(shè)沉砂池、格柵濾池、集水池、固液分離機安裝平臺,購置安裝固液分離機設(shè)備。
1.2前處理技術(shù)措施
(1)實行干清糞;糞便直接出售給詔安縣綠洲生化有限公司生產(chǎn)有機肥料;
(2)實行嚴(yán)格的雨污分離;
(3)控制豬舍沖水量;
(4)污水經(jīng)過沉淀、過濾、除去砂和大的污物后由水泵抽到固液分離機進(jìn)行固液分離,分離出來的糞渣用于生產(chǎn)有機肥料,污水進(jìn)入?yún)捬醢l(fā)酵池進(jìn)一步處理。
2中間處理(厭氧消化處理)
2.1中間處理工程建設(shè)內(nèi)容新增建設(shè)水壓式厭氧發(fā)酵沼氣池(CSTR)1200m3,配套建設(shè)沼氣輸配與利用系統(tǒng);采用二級厭氧發(fā)酵工藝,一級發(fā)酵池2×350m3,一級水壓間容積100m3,水壓間內(nèi)布置尼龍軟填料;二級厭氧發(fā)酵池350m3,二級水壓間容積100m3,水壓間內(nèi)布置尼龍軟填料。
2.2中間處理技術(shù)措施
(1)對原有的6個沼氣池進(jìn)行出渣與維修后繼續(xù)使用;
(2)新建的厭氧發(fā)酵沼氣池采用削球形拱蓋,整體地埋,水壓式構(gòu)造;
(3)合理設(shè)計沼氣池氣壓,使厭氧發(fā)酵沼氣池內(nèi)部依靠沼氣前后壓力變化與拱蓋水位與水面面積變化實現(xiàn)自動破殼;
(4)定期對厭氧發(fā)酵沼氣池進(jìn)行出渣(1a最少出渣1次),沼渣用于生產(chǎn)有機肥料;沼液進(jìn)入貯液池沉淀后優(yōu)先通過布設(shè)的管道供給菜園、果園利用,余下部分通過氧化溝進(jìn)入氧化塘進(jìn)一步處理后實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放;沼氣用于豬場生產(chǎn)和職工生活燃料,剩余部分供應(yīng)周圍農(nóng)戶使用。
3后處理
3.1后處理工程建設(shè)內(nèi)容新增建設(shè)豬糞干化場300m2,貯液池400m3,氧化溝渠2000m,氧化塘1000m3,室外道路200m;建設(shè)菜園、果園沼液綜合利用裝置,包括污水過濾池5m3、沼肥利用管道2000m、水泵站4個。
3.2后處理技術(shù)措施
(1)對氧化塘和生物氧化塘進(jìn)行清淤維修;
(2)沼液優(yōu)先通過管網(wǎng)供給菜園、果園利用,余下部分經(jīng)過氧化溝渠進(jìn)入原有的氧化塘和生物氧化塘進(jìn)一步處理實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
4場區(qū)綠化在豬場內(nèi)空地、道路兩旁種植香樟樹300株,以改善養(yǎng)殖環(huán)境并對養(yǎng)殖臭氣進(jìn)行植物吸收。
二、工程運行效果及效益
1豬場廢水水質(zhì)本豬場養(yǎng)殖廢水水質(zhì)情況。
2工程啟動與運行情況2012年11月初,厭氧池氣密性試壓測試合格,11月15日厭氧消化沼氣池投料,12月7日沼氣池封池啟動即日產(chǎn)沼氣,沼氣供養(yǎng)殖場食堂及工人洗澡等使用。2013年1月25日、5月24日兩次對工程污水處理情況取樣檢測化驗,BOD5、CODcr、SS、NH3-N的去除率達(dá)到預(yù)期的效果,出水水質(zhì)達(dá)到GB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)二級排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,其結(jié)果見表2。
3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本工程土建工程投資為84.43萬元,設(shè)備安裝調(diào)試及其他投資約為25萬元,總投資為107.93萬元。設(shè)備主要包括固液分離機與水泵,總裝機容量25kW,實際使用功率13kW,日運行時數(shù)約10h,日耗電量13kW·h,0.67元(/kW·h),小計87.1元;人工成本48元/d;日總運行成本135元。折合1t水耗電量0.67kW·h,1t水耗電費用0.45元,人工費用0.24元/m3,單位廢水運行總成本為0.69元/m3。項目運行收益:安裝固液分離機后,1d可增加分離出的糞渣3t、出售收益360元,日生產(chǎn)沼氣300m3價值340元,項目運行純收益為565元/d,年純收入20.6萬元,項目投資回收期為107.93/20.6=5.24a。
三、結(jié)束語
(1)對生豬養(yǎng)殖場糞便污水采用全過程綜合治理措施,能夠達(dá)到零排放或達(dá)標(biāo)排放的良好效果;到位的前處理措施減輕了厭氧消化處理和后處理的負(fù)荷;中處理采用二級厭氧消化工藝能夠較好地實現(xiàn)降解COD的目的,并對降解NH3-N、P具有作用;后處理從實際出發(fā),不拘泥于單一模式處理沼液,可以最大限度地利用沼液資源,氧化溝渠和氧化塘、生物氧化塘對處理農(nóng)業(yè)利用不了的沼液及NH3-N起著關(guān)鍵作用。
(2)單位廢水運行總成本約為0.69元/m3,出水BOD5、CODcr、SS、NH3-N的值分別為120mg/L、350mg/L、150mg/L、75mg/L,出水各項指標(biāo)均達(dá)到GB8978-1996廢水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)二級排放標(biāo)準(zhǔn)。
(3)項目運行用電量小,操作簡便,各項工藝技術(shù)成熟,設(shè)備運行可靠;項目占地面積較小,投資省,運行成本低,效益好,投資回收期5.24a,值得推廣應(yīng)用。
作者:呂新放魏敦滿單位:詔安縣農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能源站南平市農(nóng)村環(huán)保能源站
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