純電車型車內(nèi)空調(diào)轟鳴聲探討
時(shí)間:2023-05-08 10:43:53
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摘要:針對(duì)某小型純電汽車怠速開(kāi)空調(diào)時(shí)存在轟鳴聲問(wèn)題,運(yùn)用頻譜相關(guān)性分析、振動(dòng)噪聲源傳遞路徑分析、CAE仿真分析等手段,找到了車內(nèi)產(chǎn)生轟鳴聲的原因,是由于開(kāi)空調(diào)后壓縮機(jī)在3800rpm,頻率在63Hz附近振動(dòng)較大,通過(guò)電驅(qū)動(dòng)力總成后懸置Z向傳遞至車身與車內(nèi)聲腔模態(tài)耦合,產(chǎn)生轟鳴聲;最后犧牲空調(diào)系統(tǒng)制冷性能,通過(guò)降低壓縮機(jī)最高轉(zhuǎn)速至3400rpm,使壓縮機(jī)激勵(lì)轉(zhuǎn)速與整車聲腔模態(tài)解耦,最終解決該問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:頻譜相關(guān)性分析;轟鳴聲;聲腔模態(tài)
1引言
隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車的重視,新能源汽車在國(guó)內(nèi)得到了蓬勃發(fā)展;由于能源的使用方式不同,新能源汽車與傳統(tǒng)汽車相比,動(dòng)力系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)上存在較大差異,車輛怠速時(shí)少了發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲;開(kāi)啟空調(diào)系統(tǒng)時(shí),傳統(tǒng)燃油車,通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶帶動(dòng)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)制冷;而新能源汽車則由動(dòng)力電池組提供電能,通過(guò)電動(dòng)壓縮機(jī)工作,實(shí)現(xiàn)制冷。與傳統(tǒng)燃油車相比,新能源汽車電動(dòng)壓縮機(jī)存在較多優(yōu)勢(shì),它不受汽車車速的影響,可以根據(jù)車內(nèi)實(shí)際溫度調(diào)節(jié)精準(zhǔn)控制壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到快速降低車內(nèi)溫度的效果;低速或者怠速時(shí),新能源汽車少了發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲的掩蓋,空調(diào)系統(tǒng)作為一個(gè)獨(dú)立的振動(dòng)、噪聲源,相比傳統(tǒng)燃油車空調(diào)系統(tǒng)振動(dòng)噪聲會(huì)更突出。本文針對(duì)某后驅(qū)小型電動(dòng)車開(kāi)空調(diào)后車內(nèi)存在轟鳴聲的問(wèn)題,通過(guò)NVH測(cè)試分析,找出車輛怠速開(kāi)空調(diào)時(shí)車內(nèi)后排存在低頻轟鳴的原因,并通過(guò)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速策略,降低壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速的方法達(dá)到優(yōu)化車內(nèi)轟鳴聲的效果,從而解決該問(wèn)題。
2汽車轟鳴聲產(chǎn)生機(jī)理
2.1什么是轟鳴聲轟鳴詞義為連續(xù)混雜的呼嘯聲。在汽車NVH分析中指在某一特定工況下,乘客在車內(nèi)感受到的壓耳膜的聲音。持續(xù)的轟鳴聲會(huì)容易引起人耳感覺(jué)不適,嚴(yán)重的甚至?xí)霈F(xiàn)頭暈、惡心等癥狀。
2.2車內(nèi)轟鳴產(chǎn)生原理汽車車內(nèi)是一個(gè)密閉的空間,里面充滿空氣。密閉狀態(tài)下的車內(nèi)空氣存在許多聲腔模態(tài)。較薄結(jié)構(gòu)板通過(guò)沖壓成型再焊接成一個(gè)車身,在受到來(lái)自動(dòng)力系統(tǒng)的振動(dòng)、路面不平衡導(dǎo)致的振動(dòng)、壓縮機(jī)(獨(dú)立安裝)等振動(dòng)的激勵(lì)下通過(guò)車身傳遞,導(dǎo)致車身某些鈑金受迫振動(dòng),振動(dòng)頻率與車內(nèi)密閉空氣的聲腔模態(tài)頻率達(dá)到一致,將會(huì)產(chǎn)生耦合作用,車內(nèi)的空氣壓力就會(huì)發(fā)生變化,在車內(nèi)造成較強(qiáng)的壓力脈動(dòng),從而產(chǎn)生讓人難以接受的轟鳴聲[1]。
3問(wèn)題描述
某小型電動(dòng)汽車在中期改款時(shí),將車身加長(zhǎng)、電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)安裝位置從車輛前副車架更改安裝到動(dòng)力總成上,前圍鈑金結(jié)構(gòu)也做了更改,動(dòng)力總成由前驅(qū)改為后驅(qū)之后,激勵(lì)源位置發(fā)生改變。車輛怠速開(kāi)空調(diào)時(shí),隨著壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速不斷升高在到達(dá)某特定轉(zhuǎn)速后,車內(nèi)后排存在低頻壓耳感,主觀上聲品質(zhì)較差,不可接受。
4問(wèn)題診斷分析
4.1NVH數(shù)據(jù)采集本次NVH數(shù)據(jù)采集使用西門(mén)子LMSSCADASMOBILE40通道數(shù)據(jù)采集前端,采用PCB1/2自由場(chǎng)傳聲器,靈敏度為50mv/pa量程3Hz~20kHz,測(cè)點(diǎn)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn),試驗(yàn)地點(diǎn)為整車半消聲試驗(yàn)室,布置在駕駛員座椅內(nèi)耳,后排座椅中間位置,測(cè)試工況1:車輛怠速開(kāi)空調(diào)工況,鼓風(fēng)機(jī)1檔風(fēng)量,制冷溫度調(diào)到最冷,迎面風(fēng)模式;測(cè)試工況2:鼓風(fēng)機(jī)1檔風(fēng)量,制冷溫度調(diào)到最冷,迎面風(fēng)模式壓縮機(jī)1000~6000rpm掃略工況。
4.2原狀態(tài)測(cè)試數(shù)據(jù)分析從數(shù)據(jù)頻譜上看,車內(nèi)前排、后排噪聲數(shù)據(jù)在63Hz附近均存在較突出峰值,其中前排噪聲為56.1dB(A),后排噪聲為67.6dB(A),前后排噪聲相差10dB(A),與主觀感受一致,后排轟鳴聲較前排明顯(如下圖1);打開(kāi)尾門(mén),車內(nèi)后排噪聲63Hz單頻噪聲降低5.3dB(A)、總聲壓級(jí)噪聲降低4.9dB(A),降低較明顯,主觀上與客觀數(shù)據(jù)一致,噪聲降低明顯,基本屬于可接受狀態(tài)。說(shuō)明車內(nèi)轟鳴聲跟車內(nèi)聲腔模態(tài)相關(guān)性較大(如下圖2)。從掃略工況上看壓縮機(jī)低轉(zhuǎn)速1000~3000rpm車內(nèi)噪聲無(wú)較明顯突出峰值,3000rpm開(kāi)始隨著壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速不斷升高,車內(nèi)后排總聲壓級(jí)噪聲曲線也隨著升高,直至壓縮機(jī)到4500rpm后,車內(nèi)后排總聲壓級(jí)噪聲曲線回落到最低點(diǎn),數(shù)據(jù)中可看出壓縮機(jī)在3800rpm附近車內(nèi)后排噪聲峰值達(dá)到最高值(如下圖3),根據(jù)轉(zhuǎn)速階次關(guān)系進(jìn)行壓縮機(jī)1階激勵(lì)對(duì)車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)頻率計(jì)算,車內(nèi)后排中間轟鳴聲頻率為63.3Hz左右與怠速開(kāi)空調(diào)測(cè)試頻譜噪聲峰值一致。
4.3振動(dòng)噪聲傳遞分析根據(jù)源——傳遞路徑——響應(yīng)點(diǎn)分析,對(duì)車輛怠速開(kāi)空調(diào)車內(nèi)后排存在轟鳴聲進(jìn)行分析。壓縮機(jī)振動(dòng)噪聲傳播主要有兩種路徑,第一為結(jié)構(gòu)路徑傳遞,第二為空氣噪聲傳遞[2]。該車輛壓縮機(jī)是布置在電驅(qū)動(dòng)動(dòng)力總成上面,動(dòng)力總成驅(qū)動(dòng)形式為后驅(qū),壓縮機(jī)振動(dòng)噪聲傳遞路徑分析如下(如下圖4):(1)結(jié)構(gòu)噪聲路徑為:壓縮振動(dòng)噪聲通過(guò)電驅(qū)動(dòng)總成懸置、空調(diào)管路、膨脹閥,通過(guò)車身、前圍防火墻傳遞車內(nèi);(2)空氣噪聲路徑為:壓縮機(jī)本體噪聲輻射通過(guò)空氣從后車體地板、后側(cè)門(mén)、尾門(mén)傳遞車內(nèi);由于車內(nèi)噪聲貢獻(xiàn)頻率為63.3Hz左右,頻率較低,故空氣噪聲路徑傳播車內(nèi)占比較小,優(yōu)先排查結(jié)構(gòu)噪聲路徑。根據(jù)源傳遞路徑測(cè)試分析,分別在壓縮機(jī)懸置被動(dòng)側(cè)、膨脹閥處布置加速度傳感器進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試狀態(tài)分為原狀態(tài)及斷開(kāi)空調(diào)壓縮機(jī)全部管路安裝點(diǎn)狀態(tài),通過(guò)測(cè)試數(shù)據(jù),對(duì)這幾個(gè)測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)傳遞對(duì)車內(nèi)后排噪聲的貢獻(xiàn)量進(jìn)行相關(guān)分析。通過(guò)后排車內(nèi)噪聲與振動(dòng)源路徑振動(dòng)相關(guān)性對(duì)比數(shù)據(jù)可知,動(dòng)力總成被動(dòng)側(cè)、膨脹閥振動(dòng)側(cè)點(diǎn)在63Hz均存在振動(dòng)峰值且與車內(nèi)轟鳴聲峰值對(duì)應(yīng)。通過(guò)各振動(dòng)路徑的振動(dòng)數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn),后懸置Z向63Hz振動(dòng)峰值較其他測(cè)點(diǎn)振動(dòng)幅值高很多,初步判斷車內(nèi)后排63Hz轟鳴聲是由壓縮機(jī)激勵(lì)通過(guò)動(dòng)力總成后懸置傳遞車內(nèi)(如下圖5)。再對(duì)比仿真整車聲腔模態(tài)數(shù)據(jù)(如下圖6),車內(nèi)轟鳴聲的主要貢獻(xiàn)頻率63Hz與整車空腔1階模態(tài)頻率65.37Hz十分接近。圖6整車聲腔模態(tài)根據(jù)以上分析,綜合轟鳴聲主要發(fā)生在后排的特點(diǎn),并且打開(kāi)尾門(mén)轟鳴聲明顯改善的情況,可以得到結(jié)論:此轟鳴聲為整車聲腔模態(tài)與壓縮機(jī)工頻耦合所致。
5方案驗(yàn)證
通過(guò)問(wèn)題診斷分析及結(jié)論,得到以下三個(gè)優(yōu)化方案:(1)改變整車聲腔模態(tài)頻率,使其與轟鳴聲主要貢獻(xiàn)頻率解除耦合;(2)調(diào)試動(dòng)力總成懸置剛度,從傳遞路徑進(jìn)行優(yōu)化;(3)調(diào)整壓縮機(jī)工作轉(zhuǎn)速,改變其振動(dòng)基頻,從源頭解決問(wèn)題。方案(1),由于項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行到后期階段,想要提高整車聲腔模態(tài),涉及到車身多處改動(dòng),該方案實(shí)施難度大,故排除該方案。方案(2),對(duì)壓縮機(jī)振動(dòng)的傳遞路徑進(jìn)行分解,顯示主要傳遞路徑為動(dòng)力總成懸置,通過(guò)手工降低懸置剛度進(jìn)行初步驗(yàn)證,測(cè)試對(duì)比原狀態(tài)懸置與手工樣件懸置的隔振效果。
6結(jié)語(yǔ)
通過(guò)車內(nèi)轟鳴聲問(wèn)題,透過(guò)結(jié)果反推問(wèn)題原因,研究分析問(wèn)題起源及傳遞路徑,再針對(duì)實(shí)際情況提出方案進(jìn)行驗(yàn)證,選擇最合理的方案實(shí)施,從而解決問(wèn)題。通過(guò)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析,采取最適合的方案去解決問(wèn)題,既能降低車型開(kāi)發(fā)成本,省時(shí)省力,同時(shí)還能有效的提升車型的NVH性能,增強(qiáng)車型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
參考文獻(xiàn):
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作者:譚善明 陸日海 梁有廣 賴國(guó)鋒 李海平 單位:湖南湖大艾盛汽車技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 柳州坤菱科技有限公司 上汽通用五菱汽車股份有限公司