沿空留巷巷旁充填體材料優(yōu)化研究

時間:2022-06-16 09:54:05

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沿空留巷巷旁充填體材料優(yōu)化研究

摘要:以新景煤礦3216綜采工作面沿空留巷為研究背景,通過添加EVA聚合物對巷旁充填混凝土進行了改性試驗,確定出合理的聚合物摻量為15%;同時采用數值模擬確定出合理的充填體寬度為1.2m?,F場應用結果表明:留巷期間,充填體穩(wěn)定性較好,巷道頂底板的累計變形量為293mm,兩幫的累計變形量為211mm,能夠滿足工作面安全高效的生產需求。

關鍵詞:沿空留巷;改性混凝土;充填體寬度;數值模擬

1工程概況

新景煤礦3216綜采工作面主采3號煤層,3號煤層總體賦存穩(wěn)定,結構簡單,一般含1層夾矸;煤層以鏡煤、亮煤為主,內生裂隙發(fā)育。本工作面煤層總厚2.19~2.79m,平均厚度2.39m;煤層結構為0.47(0.04)1.88;煤層傾角2~9°,平均傾角5°。煤層頂底板情況如表1所示。3216綜采工作面位于525水平,工作面標高517~556m,埋藏深度為460~530m。本工作面走向長1390m,傾斜長216m,面積300240m2。工作面井下東部為3214工作面(已采),南隔采區(qū)煤柱為3215工作面(未采),西為3218工作面(正掘),北為保安3117工作面(未采)。該礦工作面間的區(qū)段煤柱以往一直按20~30m的寬度留設,不僅浪費了大量的煤炭資源,而且難以保證巷道位于低應力區(qū)。為了提高煤炭資源回采率,考慮在3216工作面采用柔模充填沿空留巷技術。

2巷旁充填材料試驗

2.1試驗材料及方法

充填墻體的材料主要為混凝土,其中水泥材料為P.II42.5硅酸鹽水泥;采用中級砂作為細骨料,將石塊按一定級配破碎成5~20mm的碎石作為粗骨料;最后加入自來水和鋼纖維進行混合形成基準混凝土。在基準混凝土材料里加入EVA乙烯共聚物進行改性,并分別按照5%、10%、15%、20%的摻量進行混合,形成4組改性混凝土。將基準混凝土與4組改性混凝土制成100mm×100mm×100mm的立方體試件,并放入養(yǎng)護箱中進行養(yǎng)護,待其達到最終強度后,分別進行單軸壓縮強度試驗,以0.5MPa/s的加載速度進行測試分析。

2.2充填體應力-應變試驗

5組充填混凝土試件的單軸壓縮應力-應變試驗結果如圖1所示。由圖1可知,在基準混凝土中摻入EVA聚合物可以有效提高其塑性變形的能力,同時其載荷峰后的延性也得到了提高。隨著聚合物摻量的增加,混凝土試件的軸向應變率即讓壓性呈先增大后減小的趨勢。當聚合物摻量為15%時,改性混凝土試件的讓壓性最大,達到了6.14%,而基準混凝土的讓壓性只有0.79%.因此,綜合考慮混凝土充填墻體需同時具有較好的變形能力和讓壓性,確定改性混凝土中聚合物的摻量為15%.

2.3充填體抗壓強度測試

15%摻量的改性混凝土及基準混凝土的抗壓強度測試結果如圖2所示。由圖2可知,在養(yǎng)護初期,改性混凝土抗壓強度的增速要低于基準混凝土,這是由于聚合物會降低水泥的水化作用速度,導致混凝土早期強度不能及時增長;在3~7d后,二者的抗壓強度增速基本持平,這是由于聚合物在一定時間內形成了網狀薄膜,與水泥水化后的產物相互纏繞形成承載體,并達到了一定的強度。整體來看,改性混凝土28d后的抗壓強度要低于基準混凝土,但基本可以達到基準混凝土強度的78.1%.

2.4充填體彈性模量測試

改性混凝土及基準混凝土的彈性模量特征如圖3所示。由圖3可知,改性混凝土的彈性模量要低于基準混凝土,分析主要有兩方面原因,一是由于混凝土中的聚合物形成了具有一定塑性的薄膜網,對混凝土的結構成型有一定的影響;二是由于摻入鋼纖維后的混凝土剛性較高,二者共同作用下導致了改性混凝土的彈性模量降低。而較低的彈性模量表明試件的讓壓性更好,因此改性混凝土的充填體在同等載荷下更有利于巷道的維護。

3合理充填體寬度的確定

3.1建立模型

根據3216綜采工作面的實際工程地質條件,采用FLAC3D數值模擬軟件建立了不同充填體寬度(0.5m、0.8m、1.0m、1.2m、1.5m、2.0m)的計算模型,模擬分析不同工況下巷道圍巖的位移情況。模型尺寸統(tǒng)一為長×寬×高=150m×100m×50m;在模型上邊界施加10.9MPa的垂直均布載荷,以模擬覆巖壓力,模型四周及下邊界采用位移邊界條件約束;模擬單元均遵循摩爾庫倫破壞準則。模擬中煤巖體物理力學參數如表2所示。

3.2模擬結果分析

不同充填體寬度下留巷圍巖的位移情況如圖4所示。由圖4可知,在巷內支護參數及其他條件統(tǒng)一的情況下,隨著充填體寬度的增加,巷道圍巖的變形量逐漸減小。當充填體寬度為0.5m時,頂底板移近量為1300mm,兩幫移近量為1140mm;充填體寬度增加至2.0m時,頂底板移近量為300mm,兩幫移近量為150mm,較0.5m充填體時分別降低了76.9%、86.8%,下降幅度較大;其中,充填體寬度由580.5m增加至1.2m時,頂底板移近量及兩幫移近量分別降低了71.5%、80.7%,降低幅度較大;充填體寬度由1.2m增加至2.0m時,頂底板移近量及兩幫移近量僅降低了18.9%、31.8%,降低幅度較小。可以看出,充填體寬度增加至1.2m后,繼續(xù)增大寬度對圍巖的變形量的影響已不明顯。因此,初步確定出合理的充填體寬度為1.2m。圖5為1.2m充填體寬度下的垂直應力分布特征。由圖5可知,工作面回采時,充填墻體內的最大垂直應力為10~17MPa,低于改性混凝土的抗壓強度,因此,1.2m寬度的充填體在留巷期間可以保持穩(wěn)定。

4現場應用試驗

4.1沿空留巷安全支護技術措施

4.1.1架前臨時支護在進行柔模充填體澆筑前,需先確定巷道圍巖的安全情況,然后在140號~145號支架鋪網作業(yè)后進行臨時支護作業(yè),臨時支護選用單體液壓支柱,柱間距不得大于1.0m,單體柱必須緊貼煤壁支打,柱帽為長度1.0m的木板。4.1.2架后正式支護架后正式支護采用打錨索方式進行,確認柔模支設處頂板完好后,待拉架、頂溜后,架后支打臨時支護,在140號~145號支架后先支打第一排錨索;在140號~145號支架支打第二排錨索,每排布置5根錨索,機尾為第一根依次向機頭方向布置5根,柔模兩側加強錨索(第一根、第二根)選用D21.8mm×7200mm鋼絞線,錨索配2m長槽鋼;第三根、第四根錨索選用D21.6mm×5200mm鋼絞線,錨索配2m長槽鋼;第五根錨索選用D21.6mm×5200mm鋼絞線,錨索配0.4m長槽鋼,槽鋼間距1m。鋼絞線張拉后,D21.6mm錨索設計承載能力為318kN,D21.8mm錨索設計承載能力為364kN,張拉預緊力不小于300kN。

4.2應用效果分析

為驗證1.2m寬度充填體的留巷效果,在3216工作面巷道內布置測站,對留巷期間巷道的圍巖位移情況進行監(jiān)測分析,如圖6所示。由圖6可知,沿空留巷圍巖的變形量主要在滯后工作面0~60m的范圍內急劇增長,在滯后工作面80m之后,圍巖變形逐漸趨于穩(wěn)定。其中頂底板的累計變形量為293mm,兩幫的累計變形量為211mm,且留巷期間充填體具備一定的讓壓性能,未出現破壞情況,能夠滿足工作面安全高效的生產需求。

5結語

1)EVA聚合物可以有效提高充填混凝土的讓壓性能,通過試驗確定出混凝土中合理的聚合物摻量為15%.2)根據新景煤礦3216工作面的實際地質條件,通過FLAC3D數值模擬軟件分析了不同充填體寬度的留巷效果,確定出合理的充填體寬度為1.2m。3)根據實際條件設計了沿空留巷的安全支護措施,現場試驗結果表明,采用1.2m寬度的改性混凝土作為充填體后,圍巖整體位移較小,留巷效果較好。

參考文獻:

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作者:詹虎榮 單位:山西新景礦煤業(yè)有限責任公司