電廠低壓旋轉(zhuǎn)技術(shù)研究與應(yīng)用
時間:2022-06-05 10:32:11
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【摘要】本論文主要是針對華聚公司東灘礦電廠3×75t/h循環(huán)流化床鍋爐煙氣粉塵排放濃度無法達(dá)到國家和山東省、地方環(huán)保部門“超低排放”要求而進(jìn)行的除塵技術(shù)研究。此次低壓旋轉(zhuǎn)脈沖噴吹除塵技術(shù)的研究與應(yīng)用,將確保我廠粉塵排放濃度達(dá)到“超低排放”的要求,即粉塵排放濃度<5mg/Nm3(干基,6%O2)。
【關(guān)鍵詞】除塵;低壓旋轉(zhuǎn)脈沖噴吹;超低排放
1低壓旋轉(zhuǎn)脈沖噴吹布袋除塵技術(shù)介紹
低壓旋轉(zhuǎn)脈沖噴吹除塵技術(shù)是指控制清灰氣源在較低壓力(≤0.085MPa)利用旋轉(zhuǎn)噴吹機(jī)構(gòu)脈沖噴吹的布袋除塵技術(shù)。其主要由袋束、袋室、凈煙氣室、灰斗、旋轉(zhuǎn)清灰機(jī)構(gòu)、預(yù)涂灰等部分組成,其中清灰機(jī)構(gòu)為本技術(shù)的核心。含塵煙氣通過氣流均布裝置進(jìn)入布袋除塵器袋室,部分粗懸浮顆粒被預(yù)分離進(jìn)入灰斗,含細(xì)塵煙氣均勻進(jìn)入袋束。煙氣穿過濾袋后被凈化,清灰機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的差壓參數(shù)進(jìn)行低壓旋轉(zhuǎn)脈沖噴吹,清除濾袋粉塵進(jìn)入灰斗。凈化后的煙氣通過凈煙氣室從布袋除塵器中排出。清灰時噴吹臂旋轉(zhuǎn),脈沖閥短促的開啟將氣包內(nèi)的壓縮空氣吹入各個濾袋,使濾袋發(fā)生鼓脹抖動清灰,清灰壓力為0.085MPa以下。清灰控制采用壓差自動控制為主,有慢速、正常、快速清灰三種模式,以適應(yīng)濾袋上灰塵負(fù)荷的變化,使除塵器阻力維持在較低水平。
2本技術(shù)與原固定行噴除塵器的比較分析
電廠之前采用電袋固定行噴除塵器,因運(yùn)行時間長、設(shè)計(jì)不合理、噴吹效果差等因素,除塵效果較差,無法達(dá)到“超低排放”標(biāo)準(zhǔn),且濾袋破損頻繁,檢維修工作量大。電廠從除塵器結(jié)構(gòu)、清灰方式、檢維修、除塵效果等方面進(jìn)行比較、分析,選擇更好的低壓旋轉(zhuǎn)脈沖布袋除塵技術(shù)并應(yīng)用實(shí)施建設(shè)。2.1除塵器結(jié)構(gòu)比較分析電廠原固定行噴除塵器結(jié)構(gòu)存在兩個較為突出的問題。一是,凈氣室未分室,高度低(H=400mm),致使煙氣分布不均,阻力較大;二是,袋室高度不足,布袋長度與除塵器袋室有效高度接近,含塵煙氣及灰斗積灰對布袋底部沖刷、磨損,造成布袋底部大量破損。低壓旋轉(zhuǎn)噴吹除塵器設(shè)計(jì)袋室空間充足,袋束四周和內(nèi)部的空間能夠最大限度地減少飛灰的二次飛揚(yáng)以及對濾袋的磨損?;ò鍖⒋遗c凈氣室分開,凈氣室高度3米,煙氣分布均勻,減少煙風(fēng)阻力損失。2.2清灰方式比較分析電廠原固定行噴除塵器清灰系統(tǒng)主要由小口徑脈沖閥、儲氣裝置、噴吹管三部分構(gòu)成。清灰時脈沖閥急速開啟,壓縮空氣通過脈沖管的噴嘴進(jìn)入各條濾袋,使濾袋鼓脹抖動,實(shí)現(xiàn)清灰。清灰噴吹氣源壓力為0.3-0.5MPa,噴吹壓力較高,且存在噴吹管安裝精度不夠、熱膨脹等因素影響,導(dǎo)致破袋情況時有發(fā)生,每年需更換大量布袋。低壓旋轉(zhuǎn)噴吹除塵器清灰采用0.085MPa清灰氣源,噴吹壓力低,對布袋的剪切力和張力的作用較小,布袋的磨損較小,從而有效地延長布袋的使用壽命。低壓大流量脈沖噴吹方式,壓縮空氣氣流均勻穩(wěn)定,清灰效果更好。2.3檢維修比較分析電廠原固定行噴除塵器凈氣室空間小,袋籠為一體式7.5米長袋籠,更換較為困難。且在更換濾袋、袋籠時,需拆卸噴吹管,并在更換后復(fù)位,工作量大。噴吹所需小口徑脈沖閥多,相應(yīng)故障點(diǎn)多,運(yùn)行維護(hù)量大。低壓旋轉(zhuǎn)噴吹除塵器空間設(shè)置合理,袋籠為三節(jié)卡扣連接,方便安裝、拆卸。在更換濾袋、袋籠時,只需輕輕將旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)推開即可。旋轉(zhuǎn)噴吹除塵器采用大口徑脈沖閥,每只脈沖閥可噴吹上千條布袋,所需的脈沖閥數(shù)量極少。且大口徑脈沖閥尺寸大、強(qiáng)度高、噴吹壓力低,壽命較常規(guī)脈沖閥有大幅度提高。檢修維護(hù)量很小。2.4除塵效果比較分析布袋除塵器的除塵效果與布袋有效過濾面積、濾袋質(zhì)量等有直接的關(guān)系。電廠原固定行噴電袋除塵器濾袋為圓口矩陣布置,此排列方式空間利用率較低,可安裝濾袋數(shù)量較少,有效過濾面積較小。而低壓旋轉(zhuǎn)噴吹布袋除塵器濾袋在花板上采用同心圓方式排列,徑向上錯開布置,濾袋截面為扁圓形,此方式需要的空間很少,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝濾袋數(shù)量多,有效過濾面積大。在原固定行噴除塵器與低壓旋轉(zhuǎn)噴吹除塵器均為二袋室、占地面積相似的情況下,原電廠固定行噴除塵器有效過濾面積為3.14×0.16×7.5×960=3617.28平方米;低壓旋轉(zhuǎn)噴吹布袋除塵器有效過濾面積為3.14×0.13×8.11×1600=5296.8平方米。可見,低壓旋轉(zhuǎn)噴吹除塵器其有效過濾面積大大增加。此外,本技術(shù)選用50%PPS+50%PTFE/PTFE基布、超細(xì)PPS不低于20%的濾袋,布袋耐溫、耐酸堿、耐氧化、耐粉塵磨損性、抗水解性、使用壽命均較以前有較大提升,除塵效果更好。從除塵數(shù)據(jù)來看,原固定行噴除塵器除塵后煙氣粉塵含量為≤30mg/Nm3,而低壓旋轉(zhuǎn)噴吹除塵器除塵后煙氣粉塵含量為<5mg/Nm3。低壓旋轉(zhuǎn)噴吹除塵技術(shù)除塵效果明顯更優(yōu)。
3結(jié)束語
隨著國家環(huán)保政策越發(fā)嚴(yán)厲和廣大人民群眾環(huán)保意識的不斷提高,“超低排放”改造必然是大勢所趨。這既是政府大氣污染物限期整改的政治任務(wù),也是惠及周邊群眾、改善空氣質(zhì)量、創(chuàng)造良好環(huán)境的需求。通過低壓旋轉(zhuǎn)脈沖布袋除塵技術(shù)的研究和應(yīng)用,使得東灘礦電廠煙氣粉塵排放濃度達(dá)到國家“超低排放”的要求,周邊地區(qū)的空氣環(huán)境質(zhì)量明顯改善。同時,解決了環(huán)境保護(hù)壓力對電廠生存的制約,有利于循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展。低壓旋轉(zhuǎn)脈沖布袋除塵技術(shù)的研究和應(yīng)用,將為國內(nèi)同類型火電企業(yè)“超低排放”改造提供技術(shù)支持和借鑒意義。
作者:劉 輝 陳 燁 王俊峰 單位:華聚能源東灘礦電廠
【參考文獻(xiàn)】
[1]孫國宏,萬道春,張玉川.脈沖袋式除塵器設(shè)計(jì)選型淺析[J].中國科技信息,2008(7).
[2]陳安琪,嵇敬文.鍋爐煙氣袋式除塵技術(shù)[M].中國電力出版社,2006,8.
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