低碳烯烴類產(chǎn)品收率研究
時間:2022-08-26 10:52:39
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摘要:DCC裝置作為某煉廠生產(chǎn)工藝的核心,直接決定丙烯、苯乙烯和MTBE3種效益產(chǎn)品的產(chǎn)量,其與常規(guī)催化裂化最大的不同是采取較高反應(yīng)深度,使得乙烯、丙烯和異丁烯類高附加值產(chǎn)品收率大幅升高,最大限度地減少汽柴油產(chǎn)品產(chǎn)量。重點(diǎn)研究DCC裝置低碳烯烴產(chǎn)品收率的影響因素,通過優(yōu)化調(diào)整從而實(shí)現(xiàn)裝置最優(yōu)操作。
關(guān)鍵詞:DCC裝置;原油配比;反應(yīng)深度;低碳烯烴;經(jīng)濟(jì)效益
某公司DCC裝置開工第一個周期內(nèi),干氣和液化氣產(chǎn)品收率明顯低于設(shè)計(jì)值,汽柴油產(chǎn)量偏大,高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量未達(dá)到預(yù)期運(yùn)行效果。另外由于干氣和液化氣作為下游化工裝置的原料,產(chǎn)量偏低直接制約了乙苯、苯乙烯、MTBE以及氣分等裝置達(dá)不到滿負(fù)荷生產(chǎn),極大影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。烯烴是最基本的有機(jī)化學(xué)原料,其中需求量最大的是乙烯、丙烯、丁二烯等基礎(chǔ)烯烴[1]。本文將根據(jù)原料性質(zhì)并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際優(yōu)化操作,達(dá)到了大幅提高低碳烯烴產(chǎn)量的目標(biāo)。
1概述
該公司設(shè)計(jì)以加工輕質(zhì)低硫的石蠟-中間基海洋原油為主,采用催化裂解(DCC)技術(shù)生產(chǎn)乙烯、丙烯和碳四等重要化工原料。通過對全廠的經(jīng)濟(jì)利潤及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)汽柴油產(chǎn)品產(chǎn)量過大,虧損嚴(yán)重,而提升經(jīng)濟(jì)效益主要依靠丙烯、苯乙烯和MTBE產(chǎn)品,故本文主要探討了提升丙烯、苯乙烯和MTBE3種產(chǎn)品產(chǎn)量的方法。催化裂解(DCC)裝置是石油化工科學(xué)研究院開發(fā)的以重質(zhì)烴為原料、以丙烯為主要目的產(chǎn)品、復(fù)產(chǎn)輕芳烴的化工型煉油工藝技術(shù)[2]。該技術(shù)在1990年進(jìn)行了首次工業(yè)試驗(yàn),1991年通過中國石油化工總公司組織的鑒定,1992年獲中國石油化工總公司科技進(jìn)步特等獎,1994年開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化技術(shù)轉(zhuǎn)讓,1995年獲中國專利金獎,1996年獲國家發(fā)明一等獎。DCC是國際首創(chuàng)、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的我國獨(dú)立開發(fā)的煉油化工成套技術(shù)。該技術(shù)克服了傳統(tǒng)FCC生產(chǎn)丙烯技術(shù)無法兼顧低碳烯烴收率與干氣和焦炭選擇性的缺點(diǎn),在大幅增加丙烯、丁烯的同時,保持較低的干氣和焦炭等低價(jià)值副產(chǎn)品的產(chǎn)率[3]。催化裂解裝置增產(chǎn)低碳烯烴的措施主要有以下4個方面:在流化催化裂化反應(yīng)-再生系統(tǒng)的基礎(chǔ)上改造反應(yīng)器結(jié)構(gòu);開發(fā)專用催化劑或助劑;提高操作苛刻度;輕組分(混合碳四、輕汽油)回?zé)抂4]。DCC裝置工藝流程與常規(guī)催化裝置相似,與常規(guī)催化工藝相比,DCC工藝要求較高的反應(yīng)溫度、較低的反應(yīng)壓力、較多的反應(yīng)注汽量和較低的反應(yīng)床層空速。DCC裝置轉(zhuǎn)化率高,產(chǎn)物氣體量約為常規(guī)催化裂化的3~4倍。
2分步實(shí)施過程
2.1操作參數(shù)的調(diào)整對產(chǎn)品分布的影響
該公司開工的前兩年,生產(chǎn)未有大的調(diào)整,加工原油為質(zhì)量較好的石蠟基原油,一直保持安全平穩(wěn)運(yùn)行。投產(chǎn)前兩年的DCC裝置產(chǎn)品分布數(shù)據(jù)如表1所示。通過表1可以看到,干氣收率維持在7%以下,液化氣收率在35%以下,主要原因是開工初期采取了緩和開工即FCC模式,反應(yīng)深度低,是造成干氣和液化氣收率低的主要原因。與之相反,汽油收率偏高,最高達(dá)到了35.7%。反應(yīng)溫度、劑油質(zhì)量比、停留時間(空速)、水油質(zhì)量比等反應(yīng)條件影響催化裂解產(chǎn)物分布和收率,反應(yīng)溫度對產(chǎn)物收率的影響最為顯著,劑油質(zhì)量比受裝置總熱平衡特別是反應(yīng)溫度控制,停留時間(空速)、水油質(zhì)量比對產(chǎn)物收率的影響較為復(fù)雜,不宜過高或過低[5]。由于前期汽油市場持續(xù)低迷,為了增加烯烴收率,第三年初開始提高反應(yīng)深度,調(diào)整一、二反溫度和三反床層料位,增產(chǎn)低碳烯烴類產(chǎn)品收率,提高經(jīng)濟(jì)效益。DCC裝置優(yōu)化操作后產(chǎn)品分布如表2所示。通過表2能直接看出,干氣收率已提高到7.6%以上,液化氣也相應(yīng)提高了一個百分點(diǎn),說明調(diào)整反應(yīng)深度可以提高烯烴收率,降低汽油產(chǎn)量。參數(shù)調(diào)整參考設(shè)計(jì)指標(biāo),基本達(dá)到上限要求,同時分析裝置瓶頸,在工程設(shè)計(jì)上還存在一定缺陷,如碳四氣化器氣化效果差,二反橫管過長、碳四回?zé)拠娮煺饎訜o法投用等,因此,無法再通過提高反應(yīng)深度來達(dá)到提升收率的目的。
2.2催化劑改型對產(chǎn)品分布的影響
經(jīng)過參數(shù)調(diào)整,F(xiàn)CC向DCC模式轉(zhuǎn)型,產(chǎn)品分布趨向好轉(zhuǎn),但根本問題尚未解決,烯烴類收率仍低于設(shè)計(jì)值,為了分析出根本原因,通過對人、機(jī)、料、法、環(huán)等幾種因素進(jìn)行分析,最終經(jīng)過原因逐一排查,同時與行業(yè)內(nèi)其他煉廠溝通交流,均認(rèn)為催化劑選型問題是主因。沈陽石蠟化工公司DCC裝置,采用新一代增產(chǎn)丙烯催化劑后其丙烯質(zhì)量產(chǎn)率可以增加2.16個百分點(diǎn)[6]。通過分析催化反應(yīng)機(jī)理,由于蠟油(或渣油)等大分子烴類在高溫低壓操作條件下,通過催化裂解催化劑表面強(qiáng)酸中心的催化作用,使烴類分子發(fā)生以裂化、異構(gòu)化、氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)為主的多種復(fù)雜反應(yīng),使大分子烴類轉(zhuǎn)化為各種小分子烴類的混合物,并通過后續(xù)分餾穩(wěn)定系統(tǒng)分離出干氣、液化氣、汽油、柴油及油漿等產(chǎn)品,反應(yīng)過程形成的焦炭被用于工藝過程消耗并提供熱量(不形成實(shí)物產(chǎn)品)。催化劑的作用是核心,反應(yīng)產(chǎn)物的分布主要取決于催化劑是否適合。DCC使用RIPP開發(fā)的專利沸石催化劑,其具有氫轉(zhuǎn)移能力低、焦炭選擇性高、水熱穩(wěn)定性好的特點(diǎn)。Ⅰ型采用CPR、CHP系列催化劑,Ⅱ型采用CIP等系列催化劑[7]。為了確定是否是催化劑的原因,積極與北京石油化工科學(xué)研究院進(jìn)行探討,向其提供操作參數(shù)以及裝置相關(guān)數(shù)據(jù),并郵寄DCC原料樣品進(jìn)行分析化驗(yàn),各項(xiàng)結(jié)果均顯示在正常指標(biāo)內(nèi)。雙方均認(rèn)為需要對催化劑進(jìn)行改型。開工后第四年,對DCC裝置運(yùn)行情況進(jìn)行分析并開展技術(shù)交流,研究探討DCC-PLUS催化劑優(yōu)化可行性并制定相應(yīng)優(yōu)化措施??紤]到公司對丙烯等低碳烯烴需求的迫切性,在優(yōu)化催化劑配方方案時,在原劑基礎(chǔ)上增加40%左右的擇形組分,并且選用了焦炭選擇性好的催化材料,維持一定的重油裂化能力,以適應(yīng)原料油性質(zhì)的變化。在新配方催化劑應(yīng)用過程中,若裝置工藝參數(shù)需要做出相應(yīng)調(diào)整,可以最大化發(fā)揮催化劑的性能。預(yù)計(jì)在乙烯、丙烯收率和焦炭選擇性方面,均會有明顯改善。根據(jù)不同配方設(shè)計(jì)3種方案,并對各種方案的產(chǎn)品分布進(jìn)行預(yù)測,從中選擇最優(yōu)方案實(shí)施。同時在實(shí)施過程中根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際情況對選定的最優(yōu)方案催化劑配方進(jìn)行微調(diào),最終達(dá)到了多產(chǎn)低碳烯烴的預(yù)期目的。DCC裝置催化劑改型后產(chǎn)品分布如表3所示。通過改型后催化劑的生產(chǎn),干氣和液化氣收率大幅上升,汽油收率更是直線下降5個百分點(diǎn),可見催化劑改型對產(chǎn)品分布影響巨大。
2.3優(yōu)化原油配比對產(chǎn)品分布的影響
為了進(jìn)一步提高烯烴收率,在催化劑及操作參數(shù)不變的基礎(chǔ)上,保持原有生產(chǎn)模式,針對原料優(yōu)化進(jìn)行研究。目前已經(jīng)加工的海洋原油均為低硫石蠟基原油,渣油餾分均是較好的催化裂化原料,在原料供應(yīng)上保障了DCC工藝優(yōu)化的基礎(chǔ)。對該公司所加工的原油的配比進(jìn)行優(yōu)化。第五年分別加工1號原油89萬t、2號原油44萬t、3號原油29萬t,1號、2號、3號原油配比為3∶1.5∶1。通過優(yōu)化,第六年分別加工1號原油36萬t、2號原油19萬t、3號原油19萬t,1號、2號、3號原油配比為2∶1∶1。DCC裝置優(yōu)化原料后產(chǎn)品分布如表4所示。從表4可以看出,通過原油優(yōu)化仍可以進(jìn)一步改善產(chǎn)品分布。主要原因是增加了2號和3號原油比例后,2號和3號原油相比1號原油,裂化原料組分中總飽和烴含量80%,餾分的特性因數(shù)為12.4,CA為11%;1號原油裂化原料組分中總飽和烴含量79%,餾分的特性因數(shù)為12.3,CA為10.9%,由此可知,DCC裝置產(chǎn)品分布對于原油選擇性同樣有較大的依賴性。
3經(jīng)濟(jì)效益情況
通過測算,干氣中乙烯和丙烯單位產(chǎn)品平均盈利能力為1253元·t-1,汽油、柴油和油漿單位產(chǎn)品平均盈利能力分別為-650、227和-3000元·t-1,同時增加蒸汽費(fèi)用約每月40萬元,三劑耗用每月增加60元。按照全廠效益測算后,在通過提高反應(yīng)深度、催化劑改型并優(yōu)化原料3個步驟后,全廠月均盈利增加700萬元,預(yù)計(jì)累計(jì)全年盈利8400萬元。
4結(jié)論
1)提高反應(yīng)深度可以改善裝置產(chǎn)品分布,但程度有限。2)催化劑改型是提升烯烴收率最重要的手段。3)優(yōu)化原料,改善配比,仍可提高裝置的經(jīng)濟(jì)性。
作者:王國慶 單位:中海石油煉化有限責(zé)任公司